岁末年初,航天科技集团五院510所的表贴生产线上一派热火朝天的景象。生产现场洁净明亮,设备一字排开,指示灯尽数亮着,尽管每台设备发出的音量已经足够小,但静谧的现场还是变得生动起来。每台设备前都站着一位身着蓝色防静电服的员工,他们或聚精会神地看着操作界面,或小心翼翼地摆放着料盘,生产线忙碌却有条不紊地运转着。
李翰是表贴组成员,平时负责再流焊炉这台大家伙的操作。最近几天,随着批量产品的上线,生产线越发忙碌起来,一些棘手的问题也悄然而至。李翰戴好防静电手环,从再流焊炉的轨道上取出已经冷却后的印制板,仔细观察一番后,他不禁皱起了眉头。
“最近的产品在SMT(表面贴装技术)生产过程中有漏贴、偏移的现象,还有好多锡珠,肯定是哪里出问题了。”李翰把自己的发现汇报给了组长巩伟鹏。巩伟鹏赶忙检查了最新表贴的几块印制板,又组织成员检查了设备。但奇怪的是,设备运转正常,操作也是严格按照规范执行的,可眼前的印制板却呈现出不同的瑕疵。
“嘀——”MES系统(制造执行系统)中工作超时的预警声打破了现场的宁静。眼看着天色越来越晚,可工作还是一筹莫展,巩伟鹏的心像被阴云覆盖着。为了尽早查清原因,找到解决方案,他和生产部、工艺部的骨干组成了技术攻关小组,开展分析处理工作。
尹晓丽是SMT的专业工艺师,她一参加工作就开始了SMT工艺技术的学习与研究,在SMT方面深耕多年,大家一遇到问题首先想到的就是她。为了提高SMT准确性和生产效率,经过多次开会讨论和头脑风暴后,大家一起梳理了重要事项,确定好工作计划,对小组成员进行了任务分工。
有人悄悄嘀咕:“最近生产任务这么紧张,还要花费这么多时间去做工艺研究,其实我们把有问题的印制板,返修一下不就行了吗?那样速度会更快。”
谈到工作上的事,尹晓丽一下子严肃了起来:“我们的工作要严慎细实,有问题就解决,不要心存侥幸。”
说干就干,攻关小组分工协作,采用批产首批试制的方式,制作多块不同类型、厚度的印制板进行贴装试验,发现元器件偏移、桥连、锡珠等问题在部分印制板上出现。面对严峻的质量形势,大家的心仿佛又被浇了一盆冷水,沉重感涌上心头,现场一片静默。
作为班组长,巩伟鹏也着急,但他不断告诫自己要稳住心态,并鼓励大家要直面矛盾,保持斗志。
别无他法,从头再来!速度重要,质量更重要!面对挑战,大家重整旗鼓,对SMT生产过程中出现的问题进行分析研究,从人、机、料、法、环各个方面识别影响SMT生产工序出现不良品的主要因素,终于确定了“破题”的方向。
首先,团队根据生产需求和技术发展,优化数字化表贴产线布局,建立标准化操作流程,强化对人员技能的培训,减少设备和人为因素对产品质量的影响,进一步确保SMT生产线的稳定性和合格率。其次,通过定制批量印制板钢网、优化锡膏喷印图形、建立编程库、建立线边库、分类制作器件料盘、调整贴装压力、建立温度曲线库等创新措施,固定设备工艺参数,确保产品一致性和生产效率。经过对产线产品的跟踪测试,原本一天仅能完成40多块印制板的表贴任务,现在两天就能“出炉”200块印制板,且合格率达到100%。
经过这次深刻的“技术革命”后,表贴生产线走出了困局,团队圆满完成了年底冲刺任务,产线生产力也实现了质的飞跃,迈入了新阶段。
(王倩)